2024年以來,為應對光伏市場的快速變化,航天機電內蒙上航從工藝優化、技術革新、產品研發等方面入手,提前謀劃、主動出擊,堅持推進技術創新和降本增效;同時苦練內功、搶占市場先機,不斷提升產品質量和成本競爭力。經過連續幾個月的艱苦奮戰,內蒙上航順利完成高品質N型單晶用料工藝研發及鑄錠爐加料導流筒裝置研發兩個項目,進一步拓展技術創新的新賽道。
迅速響應,以技術創新推動產業發展
隨著電池技術的迭代升級,P型單晶已逐步退出市場。為了適應市場的快速變化,保持多晶和單晶“兩條腿”走路的雙向驅動、靈活調節優勢,內蒙上航成立了高品質單晶N型用料攻關責任團隊,聚焦高品質、低成本的單晶用料產品的研發,滿足拉晶客戶高質量材料和降本需求,提前搶占先機。項目攻關期間,團隊黨員帶頭請纓,主動擔當,從策劃產品參數設計、工藝流程、生產制備到品質控制全過程,分階段試驗測試。最終,通過突破碎硅料處理瓶頸和優化雜質控制工藝,研發出滿足直拉N型單晶的高品質材料,為市場行情轉好后快速獲取訂單,實現連續生產打下了堅實的基礎。
“我們通過碎硅料漂洗技術與碎料篩分去磁技術的研究突破,解決3mm以下碎料金屬及非硅的篩選分離能力,提高碎硅料的利用率,進一步降低了生產成本。同時,通過單多晶循環料科學化管理,解決了單多晶兩類循環料混料現象。多項技術的成功,最終保障了生產出滿足直拉N型單晶的高品質材料,在客戶端拉晶成晶率高、產品質量穩定、降本效果直觀明顯。”工藝工程師武文斌自豪的介紹到。高品質N型單晶用料產品在未來激烈的市場競爭中,可直觀的降低拉晶材料成本,市場需求大,其價格相比原有P型單晶用料高1-1.5元/Kg,預計每年可提高經濟效益約30萬元。
鎖定目標,用微小改善化解生產難題
針對二次加料時顆粒料“氫跳”發生濺硅,導致石墨蓋板和頂部加熱器浸硅斷裂,縮短其使用壽命的問題,工藝工程師會同生產、設備等團隊成員轉換思維,多角度、多層次地思考與實踐,短時間內形成關鍵解決方案,重新設計了導流筒結構,并制定了新的安裝規范。通過在2臺鑄錠爐上安裝新導流筒進行試驗,試驗成功后,再進行了小批量試驗,最終在12臺鑄錠爐上安裝新導流筒,持續跟蹤加料操作和改善效果。
“經過2個多月的不斷試驗與實踐努力,我們最終解決了二次加料時顆粒料濺硅問題,大幅度減少了石墨蓋板和頂部加熱器浸硅現象,延長了石墨件的使用壽命,同時避免了蓋板斷裂造成的產品損失。”工藝設備部經理林亮亮介紹道,“這些看似微小的改進,實際上展現出員工積極思考、勇于創新、主動作為的精神,通過巧妙的小規模變動,將原本的難題迎刃而解。不僅提升了生產效率,也為企業帶來了實實在在的效益。”
時代賦予重任,正是拼搏之時。內蒙上航在多晶鑄錠領域已深耕十余年,從曾經主流賽道的小將,到當前細分市場的堅守者,一路風雨坎坷,內蒙上航走得沉穩堅定。未來,公司將繼續聚焦技術創新,提升產品競爭力,充分發揮自身優勢,深耕細作,爭做多晶鑄錠領域的領跑人。
文/圖 李子龍